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更新时间:2017-02-28 16:19:44浏览次数:741

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产品简介

我公司致力于减水剂合成技术并为客户量身定制合成,建厂方案,通过合成工艺和产品,自动化合成设备,及终端复配技术指导,竭力为客户降低综合成本,提高市场竞争力,合作方案灵活,近年来,混凝土已成为当今可*的建筑材料,如何改善混凝土的性能,以满足土木工程建设的需要,是混凝土研究工作者及使用者*追求的目标。聚羧酸高效减水剂的出现为配制高流动性、高体积稳定性、高耐久性的混凝土提供了保证。

详细介绍

聚羧酸高性能减水剂用途是在不减少水泥和用水量的情况下,改善新拌混凝土的工作度,提高混凝土的流动性,在保持相应工作性的情况下,减少水泥、用水量提高混凝土的强度,在保证一定的强度的情况下,减少单位体积混凝土的水泥用量,节约水泥;改善混凝土拌合物的可泵性以及混凝土的其他物理力学性能。聚羧酸常温合成设备(四大组成系统):1、反应搅拌系统。2、小料加投系统。3、计量称重系统。4、电控安全系统。聚羧酸常温合成设备(五大优势):1、操作简单,合成时间仅需2小时;方便、高效。2、无需加热,节省生产成本、减少环境污染;节能、环保。3、设备简单紧凑,方便安装,占地面积小;低成本*。4、设备成本低,仅需98000-128000,不到传统合成设备的一成。5、母料产品性能稳定,适用环境广泛,配方简单。聚羧酸常温合成设备供应商 减水剂母液合成设备定制【一】 10吨pe防腐储罐(母液罐)1只产品参数:直径:2250mm,总高:2750mm,产品自重280Kg,厚度13.5mm,罐体4道加强抱箍。(产品质保3年,使用过程中出现,渗漏,裂损,非人为因素,厂家进行维修或更换。)【二】 5吨搅拌罐1套1)罐体参数:直径2000mm,总高2000mm(罐体重量280Kg,均厚18mm)罐身配3只DN100观察孔,顶部DN50出气孔1只,DN32进料法兰1只,DN50预留口1只。罐体质保3年。2)搅拌机:5KW针线叶轮搅拌机,搅拌轴有效搅拌直径800mm,转数120转每分钟。搅拌机质保1年。3)卸料泵,DN32防腐泵,阳程10米,电机功率2KW。卸料泵质保1年。4) 200L加药桶3只,100L加药桶2只。加药桶为PE进口料,一次成型;桶身带刻度。加药桶质保3年。5)药液循环泵,5台;DN25 PP防腐泵,电机功率0.75Kw,阳程5米。循环泵质保1年。6)电磁脉冲泵;每小时0至200升,1台。每小时0至100升,2台。脉冲泵质保1年。7)加药及循环管道,为DN25 PPR防腐管道,阀门为PP球阀。管道系统质保1年。 【三】 8吨地磅1台1)地磅吨位为8吨,地磅尺寸为2米*6米。地磅平面铺放一层6mm厚度pe板(防腐作用),搅拌罐,加药箱,配电柜及管道配置;整体放置在地磅上,能准确计量搅拌罐的整体重量,以及加料,卸料的准确重量。准确计量精度为10Kg。地磅质保1年。【四】 配电柜1套1)配电柜,按行业安全使用标准。2)有效控制循环泵,搅拌机,卸料泵的正常工作。3)配电柜放置于加药系统一侧,达到节省空间,操作方便的效果。4)配电柜。电柜箱质保2年。【五】 5吨复配罐8吨地磅1) 标准5吨复配罐一套。(罐体质保3年,管道附件及循环泵,质保一年)2) 8吨地磅一台,尺寸:2米*2米,表面PE板防腐,准确计量复配罐的卸料重量。(地磅质保一年)3) 复配罐另配2吨水箱2只,水箱厚度5mm。水箱质保3年。【六】生产周期,售后服务,及付款说明。1)需方支付定金起,15个工作日内(不含运输时间),全部设备以货运发送至需方现场。运输过程中出现的损坏丢失,由供方全部负责。2)产品使用过程中,出现故障,在质保责任范围内供方无偿维修,需方提供有力配合;使用过程中出现人为损坏或超出质保范围,供方终身提供有偿维修服务。 标准型高性能减水剂匀质性检验报告 检测依据 GB8076—2008报告日期 外加剂掺量 1.5%~1.8%检验项目 技术要求 检验结果 结论 标准型 减水率(%) ≥25 27 合格常压泌水率(%) ≤60 26 合格含气量(%) ≤6.0 1.6 合格凝结时间之差 /min 初凝 -90~+120 -20 合格 终凝 合格1h经时变化量 坍落度 / mm ≤80 22 合格 含气量 / % - - -抗压强度比 1d ≥170 225 合格 3d ≥160 180 合格 7d≥150 160 合格 28d ≥140 145 合格收缩率比 / % 28d ≤110 104 合格 技术描述本项目按以下二个方向进行1、分析产品合成中的影响因素,找出关键影响因素,并对这些因素进行优化,从而选择出*的工艺配比及工艺路线。2、研究加料方式对产品性能的影响,确认一次加料方式对产品性能无明显影响。在已确认*工艺路线的基础上,改变原料的投料方式,研究了各种加料方式对产品的性能影响,zui终确定了一次投料的生产方式。主要的技术路线如下:1、在75-80℃的常规合成路线下,按正交试验法找出各原材料的关键因素,先对各原料比例进行优化。2、调整引发剂的比例及用量,改变反应温度。找到一个合适的引发剂组合,使得反应温度能降低到20-40℃左右。3、调整加料方式,研究一次性加料的可行性。 产品技术*性聚羧酸减水剂现有生产工艺为80℃合成温度,合成时间为7小时,研究改进后合成温度降低至20℃-40℃,合成时间降低为2小时。改进后大幅度节约能源消耗,节约人工成本,并可降低对环境的污染。 原生产工艺与现有生产工艺的对比生产时间 日产量 人工 电耗 煤耗原工艺 7小时 15T/日 3人/班 15.7KW/T 50kg/T改进后工艺 2小时 50T/日 3人/班 4.4KW/T 14.5kg/T比较 减小5小时 增加233% 不变 减少72% 减少71%可见:在不增加人工数,不增加设备的情况下,生产效率显着提高,由原日产17吨,提高至日产50吨,同时电耗仅为原工艺的28%,煤耗为原工艺的29%。对能源的消耗降低极其显着。而产品的性能在原工艺基础上有所提高。欢迎各界人士来电来人洽谈合作,莅临指导。常州瑞杉塑胶科技有限公司

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