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脱硫石膏烘干机增产节能的改进措施
点击次数:282 发布时间:2013-5-27
转烘干机目前仍是水泥厂应用zui广泛的原料烘干设备,但如何使之增产节能,是不少厂家非常关心的问题。我厂在2003年初对Ф2.4x18.35m的逆流式脱硫石膏烘干机进行了改造,增产节能效果明显,现就改造前后情况给以筒单介绍。
1改造前烘干系统状况
我厂Ф2.4x18.35m的逆流式脱硫石膏烘干机热源由一倾斜推动炉篦式块煤燃烧室提供,尾部配备10m3卧式电除尘器,该烘干机设计生产能力为8~9t/h。该系统经三十多年的运转,现工艺条件已无法满足生产需要,系统状况很差.主要表现在:
(1)燃烧室工艺落后,操作复杂,燃烧效率低,煤耗高。
(2)系统密封效果差.经标定全系统漏风达68.18%,其结果造成高温烟气拉不走,致使干燥介质温度低,严重降低烘干效率。同时筒头部因高温而严重变形。由于烘干机尾部废气温度低,也会使电除尘器冬季严重结露.
2主要改造措施
2.1改用煤粉做燃料
这次改造采用煤粉做燃料,将原有的倾斜推动炉篦式块煤燃烧室改为卧式煤粉燃烧室,以克服原燃烧室的各仲缺点,改善操作条件,提高燃烧效率.降低煤耗。
图1中实线为物料方向,虚线为气流方向。这种燃烧室与其他厂家采用的煤粉燃烧室略有不同,我们将挡火墙改为下部拱券的结构,改变了热烟气的走向,从而延长了煤粉在燃烧室内的停留时间,不仅提高了热效率,还避免了灼烧筒体。
燃烧室与烘干机筒体接触处用钢筋混凝土浇注预埋螺栓,使挡风圈与燃烧室紧密相连,减少漏风。
2.2加强系统密封
漏风对烘干机系统的工艺状况影响很大,这次改造加强了全系统的密封。首先改进了筒体前后的密封结构,在原迷宫式密封圈的基础上,头部(热端)又加了一道白钢鱼鳞片密封,尾部(冷端)又加了一道橡胶带及毛毡密封,效果均很理想。
另外,还拆除了原砖结构的沉降室,新建了内砌保温砖的钢板结构沉降室,减少了漏风点。
2.3改造效果
改造后的脱硫石膏烘干机,经过几个月的运行,全系统的工艺状况明显好转,特别是漏风量比原来大大减少,在尾部排风机不变的情况下,筒体内风速由原来的1.90m/s提高到3.05m/s;风量由原来的21413m3/h提高到37332m3/h,增加了74.34%。现烘干机入口热气流温度控制在700~800℃,尾部废气温度在100~120℃左右,均符合工艺要求。使产量提高。
1改造前烘干系统状况
我厂Ф2.4x18.35m的逆流式脱硫石膏烘干机热源由一倾斜推动炉篦式块煤燃烧室提供,尾部配备10m3卧式电除尘器,该烘干机设计生产能力为8~9t/h。该系统经三十多年的运转,现工艺条件已无法满足生产需要,系统状况很差.主要表现在:
(1)燃烧室工艺落后,操作复杂,燃烧效率低,煤耗高。
(2)系统密封效果差.经标定全系统漏风达68.18%,其结果造成高温烟气拉不走,致使干燥介质温度低,严重降低烘干效率。同时筒头部因高温而严重变形。由于烘干机尾部废气温度低,也会使电除尘器冬季严重结露.
2主要改造措施
2.1改用煤粉做燃料
这次改造采用煤粉做燃料,将原有的倾斜推动炉篦式块煤燃烧室改为卧式煤粉燃烧室,以克服原燃烧室的各仲缺点,改善操作条件,提高燃烧效率.降低煤耗。
图1中实线为物料方向,虚线为气流方向。这种燃烧室与其他厂家采用的煤粉燃烧室略有不同,我们将挡火墙改为下部拱券的结构,改变了热烟气的走向,从而延长了煤粉在燃烧室内的停留时间,不仅提高了热效率,还避免了灼烧筒体。
燃烧室与烘干机筒体接触处用钢筋混凝土浇注预埋螺栓,使挡风圈与燃烧室紧密相连,减少漏风。
2.2加强系统密封
漏风对烘干机系统的工艺状况影响很大,这次改造加强了全系统的密封。首先改进了筒体前后的密封结构,在原迷宫式密封圈的基础上,头部(热端)又加了一道白钢鱼鳞片密封,尾部(冷端)又加了一道橡胶带及毛毡密封,效果均很理想。
另外,还拆除了原砖结构的沉降室,新建了内砌保温砖的钢板结构沉降室,减少了漏风点。
2.3改造效果
改造后的脱硫石膏烘干机,经过几个月的运行,全系统的工艺状况明显好转,特别是漏风量比原来大大减少,在尾部排风机不变的情况下,筒体内风速由原来的1.90m/s提高到3.05m/s;风量由原来的21413m3/h提高到37332m3/h,增加了74.34%。现烘干机入口热气流温度控制在700~800℃,尾部废气温度在100~120℃左右,均符合工艺要求。使产量提高。