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杭州辰睿空分设备制造有限公司
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高氮装置处理方案2013/12/10
12月24日与客户一起开会讨论后续工作。作为制造厂家我方提供了如下方案供专家和用户讨论协商。首先惹味装置设计、制造是没有问题的,有可能是调试时阀门动作不够恰如其分,也有可能是吹扫不够*。接下来需要用户同意再进行一次调试,为了保险期间准备对正流通道进行反吹,*按照规范要求打靶检验合格。*方案按照常规方法(膨胀机制冷)进行调试,20小时内能够出现液态表明系统没有问题,继续调试出合格产品。如果20小时内没有出现液态就采用第二方案往下执行。第二方案就是向塔内返注液氮进行调试且膨胀机继续运行,再过12小时
高氮装置可能出现的原因2013/12/10
(1)主换换热面积不够;(2)膨胀机制冷量不足;(3)膨胀机旁通管线过小;(4)膨胀空气旁通阀回流污氮管线上阀门开车时控制不合理,直接入塔节流阀开车时控制不合理;(5)启动时空压机排压较低,工艺流程设计不合理;(6)安装时管线吹扫不*导致换热流道阻塞。
高氮装置调试2013/12/10
(1)2010年12月8日晚现场开车人员发现主换热端温差异常(污氮及氮气管线的出口),在空气入冷箱温度为10℃左右的情况下,污氮气及氮气出口温度已到-10℃左右,并且膨胀机出口温度已无法降低。当晚12点左右现场停车。(2)2010年12月19日经现场讨论,怀疑主换内部流道未*加温造成阻塞,下午8时再次启动空压机进行冷箱内加温。(3)2010年12月20日晚2点污氮及空气入主冷温度吹至+0.5℃左右。测得氮气出口管线空气露点-88.2℃,污氮气出口露点-72.5℃,之后将气体引进膨胀机进行正式开车
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