1#芳烃蒸汽升压装置全面达产、全力创效

2025-07-24 09:17:47 来源:中国石化海南炼化 阅读量:13000 评论
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  近日,随着1#芳烃蒸汽升压装置螺杆机负荷稳定提升至41t/h,1#制苯抽提、二甲苯精馏系统3.5MPa蒸汽停用,由装置升压后的1.95MPa蒸汽全面取代,标志着由1#蒸汽升压装置全面达产,装置降耗创效能力显著提升。
 
  项目投产 平稳创效
 
 

 

  项目投产只是完成阶段目标,平稳运行才是创效的基础。由于蒸汽升压装置在公司首次投用,工艺操作、参数调整等方面没有借鉴先例,在装置投入正常运行初期,芳烃部采取相对低负荷(20t/h)运行工况下摸索参数调整的策略,检验机组性能,制定生产异常的应急预案,组织人员进行分批培训,提高班组对新设备的操作水平及应急处置能力,确保提量过程中上下游装置无波动。
 
  摸清“脾气”,挖潜创效
 
  摸清新机组“脾气”,满负荷运行才能最大程度发挥装置创效潜力。7月13日起,在确保机组各参数运行稳定的基础上,芳烃部根据抽提及二甲苯精馏装置运行情况,开始逐步提量,严控提量速度,做好机组指标实时监测。
 

 

  针对提量过程中遇到的螺杆机蒸汽出口压力提升困难、抽提装置精馏塔蒸汽再沸量波动大等问题,芳烃部组织党员攻关小组,对制约螺杆机出口压力提升的原因进行逐一排查与参数溯源,最终将疑点聚焦于出口返回线压力控制阀副线手阀,判断出该阀可能存在漏量,随后立即组织外操对副线阀完全关闭,内操同步调整,逐步将蒸汽压力提高至1.95MPa,满负荷运行替代3.5MPa蒸汽41t/h,满负荷工况下可创效近500万元/月
 

 

  芳烃部始终坚持“把工作当成自家日子过”理念,以“一日不为、三日不安”的责任感和“只争朝夕、时不我待”的紧迫感,扎实推进装置平稳满负荷运行目标,负荷调整到位后,不仅大幅提升了0.45MPa蒸汽的利用率,减少装置3.5MPa蒸汽使用量,装置能耗、运行成本进一步降低,为公司增效降本目标实现贡献了芳烃力量。
 

 

  素材提供:芳烃部  钟义贵 杜令敏
 
  图文编辑:芳烃部  莫岚惠 李荣国
 
  审       校:王梦璐
 
  审       核:李   强
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